布袋除塵器在水泥行業(yè)發(fā)展的重要性
布袋除塵器在水泥行業(yè)發(fā)展的重要性
隨著布袋除塵技術(shù)的不斷進(jìn)步,在水泥行業(yè)整個(gè)生產(chǎn)工藝過(guò)程中的每一個(gè)環(huán)節(jié)都能看到在使用中的布袋除塵器,也就是說(shuō),目前的布袋除塵器完夠解決水泥生產(chǎn)過(guò)程中的全部排塵點(diǎn),使之達(dá)到規(guī)定的排放要求。
原材料制備
1、灰石破碎、輸送與儲(chǔ)備
石灰石是水泥生產(chǎn)主要的原材料,石灰石入廠后要經(jīng)過(guò)數(shù)級(jí)破碎、經(jīng)過(guò)儲(chǔ)備再進(jìn)入下一工序,在這一過(guò)程中存在著許多揚(yáng)塵點(diǎn),原來(lái)采用的多是高壓管式電除塵,使用效果都比較差,近幾年改用布袋除塵器雖然有所改觀,但由于在除塵器的選型、清、卸灰參數(shù)的確定、濾料的選用等方面還存在許多問(wèn)題;因此也還有許多工作要做。
2、生料磨廢氣的除塵
生料磨除塵一直是水泥廠的難點(diǎn),但直到現(xiàn)在還沒(méi)有引起人們的足夠重視;生料磨除塵的難點(diǎn)在于該部分含塵氣體中含有較高的濕度,廢氣中的濕含量隨各廠的工藝條件不同而有較大的區(qū)別。許多廠沒(méi)有烘干設(shè)備,雨季原材料中的水分較高,這部分水氣給生料磨除塵帶來(lái)很大困難,無(wú)論采用何種除塵設(shè)備都考慮這個(gè)問(wèn)題;因此生料磨的布袋除塵器考慮抗結(jié)露的問(wèn)題。
3、煤磨系統(tǒng)布袋除塵器
絕大部分水泥廠的旋窯是以煤粉作燃料,煤磨系統(tǒng)除塵可選設(shè)計(jì)的布袋除塵器;這是因?yàn)槊悍蹥怏w是一種易燃易爆氣體,因此煤磨用布袋除塵器設(shè)有、卸壓措施,濾袋采用濾料。
4、原料烘干機(jī)除塵
水泥廠的原料采用的烘干方法,除自然干燥外,主要有二種:一種是在粉磨過(guò)程中同時(shí)進(jìn)行烘干,即烘干過(guò)程與粉磨過(guò)程在同一設(shè)備中進(jìn)行;另一種是設(shè)置單獨(dú)的烘干設(shè)備,而烘干設(shè)備排出的廢氣是水泥廠主要的粉塵排放源,尤其是粘土烘干系統(tǒng)。
國(guó)內(nèi)采用的烘干設(shè)備主要是,回轉(zhuǎn)烘干機(jī),常用的規(guī)格有:ф1.5X12m;ф1.8X14m;ф2.2X14m;ф2.4X18m;ф3.0X20m等幾種。烘干機(jī)廢氣除塵是水泥行業(yè)除塵的技術(shù)難題之一,其特點(diǎn)是濕含量特別高,廢氣中的濕含量一般在15%以上,露點(diǎn)溫度高達(dá)55℃以上;含塵達(dá)50g/Nm3。
所以烘干機(jī)廢氣除塵采用的LFEF系列布袋除塵器,采用了許多抗結(jié)露措施,如采用高溫抗結(jié)露過(guò)濾材料、主體的、保溫措施、溫度自動(dòng)檢測(cè)和調(diào)節(jié)措施等。
水泥廠除塵器燒成系統(tǒng)的除塵
1、旋窯除塵
燒成是水泥生產(chǎn)的主要工藝手段,其主要污染物為高溫含塵氣體;煙氣中含有大量粉塵濃度為30~100 g/m3;由于煙囪高、煙氣量大、、漂散遠(yuǎn),如治理不好對(duì)幾公里甚至幾十公里范圍的環(huán)境污染都很大。
用于旋窯窯尾的布袋除塵器最高允許使用溫度為280℃,因此這種布袋除塵器都配備有溫度控制設(shè)施,如余熱鍋爐、多管冷卻器、增濕塔等;除此之外,在窯尾布袋除塵器入口處還裝有冷風(fēng)閥,當(dāng)煙氣溫度正常時(shí),冷風(fēng)閥全閉;如窯出現(xiàn)反常,煙氣溫度過(guò)高時(shí),開(kāi)啟冷風(fēng)閥,使煙氣溫度維持在280℃以下。
2、立窯除塵
我國(guó)的水泥產(chǎn)量80%以上來(lái)自立窯;由于各廠的原料、配料和操作習(xí)慣的不同,立窯煙氣的含塵濃度、濕含量、廢氣溫度等工況條件變化很大;因此立窯除塵成為水泥行業(yè)來(lái)的難題,直到上世紀(jì)九十年代才從技術(shù)上得以解決。立窯的煅燒方式可分為明火、淺暗火和深暗火;窯面濕料層的厚度直接影響立窯煙氣的溫度和含塵濃度。深暗火操作時(shí),濕料層厚度可達(dá)1000mm以上,煙氣通過(guò)濕料層的吸熱、過(guò)濾作用,溫度很低,一般都在50℃以下;這時(shí)煙氣的含塵濃度也低,一般在5g/m3左右;當(dāng)明火操作時(shí),廢氣溫度可達(dá)到250℃以上,含塵濃度也會(huì)超過(guò)20 g/m3,如果采用頁(yè)巖等可塑性差的原料配料,煙氣的含塵濃度會(huì);暗火操作則在這二者之間。當(dāng)然,煙氣的工況條件還與窯門處漏入的冷風(fēng)量有關(guān),當(dāng)窯門四開(kāi),煙氣溫度就低,深暗火操作時(shí),窯門就不能開(kāi)著。一般情況下,煙氣的露點(diǎn)溫度約為40℃左右。
鑒于上述情況,就要求立窯上用的布袋除塵器滿足上述大范圍的波動(dòng)條件;LFEF系列立窯布袋除塵器就是為了適應(yīng)這種條件而設(shè)計(jì)的;目前已推廣應(yīng)用了500多臺(tái)/套;
水泥廠除塵器制成系統(tǒng)的除塵
1、水泥磨的除塵
從技術(shù)上來(lái)說(shuō)水泥磨的除塵是水泥行業(yè)最容易解決的,但從工藝上來(lái)看,隨著工藝技術(shù)的不斷進(jìn)步,選粉機(jī)的使用,水泥磨排出的濃度越來(lái)越高,有時(shí)會(huì)超過(guò)1000 g/m3,這時(shí)的布袋除塵器已不僅僅是除塵設(shè)備而是主機(jī)設(shè)備的一部分;因此,水泥磨布袋除塵器和除塵系統(tǒng)的設(shè)計(jì)能夠達(dá)到采用除塵系統(tǒng)直接處理含塵廢氣的能力。我們推廣使用的PPW氣箱脈沖布袋除塵器就能滿足這種要求,在水泥行業(yè)也是使用最多的。
2、水泥包裝系統(tǒng)的除塵
水泥包裝系統(tǒng)有幾個(gè)揚(yáng)塵點(diǎn),原來(lái)都采用單機(jī)除塵器,使用效果很不好,近幾年我們改造了一些水泥廠的包裝系統(tǒng)除塵,我們采用集中除塵方案,幾個(gè)揚(yáng)塵點(diǎn)合用一臺(tái)布袋除塵器,均取得很好的使用效果。
水泥行業(yè)老式布袋除塵器的改造
許多水泥企業(yè)一方面,有很多老的除塵器由于當(dāng)時(shí)的清灰技術(shù)、濾料技術(shù),使這些老式布袋除塵器不能正常運(yùn)行使用或排放不能達(dá)標(biāo),造成資金設(shè)備的嚴(yán)重浪費(fèi);另一方面,對(duì)全廠進(jìn)行粉塵治理投入很大,資金來(lái)源不足。因此,利用現(xiàn)在新的清灰技術(shù)、濾料技術(shù),對(duì)一些老布袋除塵器進(jìn)行改造,使之物盡其用,既為水泥廠節(jié)約環(huán)保投資,又能達(dá)到對(duì)水泥企業(yè)的環(huán)保要求。
1、ZX系列布袋除塵器改造
ZX系列除塵器為袖布袋機(jī)械震打清灰布袋除塵器,采用滌綸208濾料。主要用于倉(cāng)頂、輸送設(shè)備、包裝機(jī)等吸塵風(fēng)量不大的揚(yáng)塵地點(diǎn),是大多數(shù)水泥廠在70年代采用的除塵設(shè)備。由于此設(shè)備當(dāng)時(shí)的技術(shù)缺點(diǎn)和管理方面的原因,導(dǎo)致這些設(shè)備不能正常運(yùn)行或除塵效果差,排放不達(dá)標(biāo)。將這種布袋除塵器改造成為分室脈沖布袋除塵器,效果很好。
2、FD系列屏蔽吹振式扁布袋除塵器改造
FD布袋除塵器為屏蔽吹震式扁布袋除塵器,采用回轉(zhuǎn)反吹清灰方式。采用208滌綸絨布濾料作為過(guò)濾介質(zhì),主要用于磨機(jī)、包裝機(jī)等含塵濃度較大的揚(yáng)塵點(diǎn)除塵。主要存在問(wèn)題是:
FD型除塵器采用回轉(zhuǎn)反吹風(fēng)清灰方式,主要靠反吹風(fēng)機(jī)供應(yīng)的高壓反吹氣流的氣震作用,使濾袋產(chǎn)生震動(dòng)清灰,但因機(jī)械故障多,其反吹口與上花板的間隙位置不合理,造成卡死反吹臂或損壞電機(jī),反吹清灰乏力影響正常清灰。208滌綸絨布濾料允許入口含塵濃度低(30~60g/Nm3),因而在塵源環(huán)境中,采取反吹風(fēng)清灰條件下導(dǎo)致清灰不;同時(shí)由于其機(jī)械強(qiáng)度差,濾袋破損嚴(yán)重,維修費(fèi)用大。改造方法:
(1)保留原殼體、風(fēng)機(jī)、電機(jī)及卸灰裝置。
(2)拆除反吹機(jī)構(gòu),采用定位回轉(zhuǎn)脈沖清灰,提高清灰能力,避免二次揚(yáng)塵。
(3)更換原208滌綸絨布濾料,采用滌綸針刺氈濾料,提高過(guò)濾性能。
(4)拆除原花板,將骨架該為圓形,減小骨架變形量,增加過(guò)濾面積,以增加總通風(fēng)量,提高原除塵器處理能力,改造后效果:老除塵器經(jīng)改造后,采用回轉(zhuǎn)定位脈沖清灰,克服了原除塵器清灰機(jī)構(gòu)原由弊病,增加了清灰力度,減小通風(fēng)阻力,提高過(guò)濾性能;采用圓形骨架,減小骨架單位體積重量,減小骨架變形,增加單位過(guò)濾面積;采用新型過(guò)濾材料,提高過(guò)濾性能和入口濃度,提器通風(fēng)能力和除塵效果。
3、單機(jī)布袋除塵器改造
單機(jī)為搖震清灰布袋除塵器,采用下進(jìn)風(fēng),上排風(fēng)的通風(fēng)方式,濾袋吊掛在上花板上,通過(guò)搖桿機(jī)構(gòu)的搖震進(jìn)行清灰。主要用于局部塵源污染的除塵。由于除塵器當(dāng)時(shí)采用的清灰方式等技術(shù)缺陷,造成這些除塵器在清灰和過(guò)濾等環(huán)節(jié)故障率高,排放(一般在100mg/Nm3左右),不能符合當(dāng)前環(huán)保50 mg/Nm3排放要求。改造的方法是將二臺(tái)或多臺(tái)單機(jī)布袋除塵器用一臺(tái)控制柜進(jìn)行控制,使每臺(tái)單機(jī)成為單個(gè)過(guò)濾單元,成為組合式除塵器。具體改造方法:
(1)拆除震打機(jī)構(gòu),為每臺(tái)單機(jī)增加一個(gè)脈沖閥、電磁閥、一套提升閥、上部箱體,采用分室脈沖清灰,解決原來(lái)除塵器清灰系統(tǒng)的弊病。
(2)采用新型濾料(滌綸針刺氈),增加上花板、骨架,增加過(guò)濾面積,提高原除塵器處理能力。
改造后的除塵器,用脈沖清灰代替原反吹風(fēng)清灰,克服了原除塵器清灰機(jī)構(gòu)故障頻繁和清灰不的弊病;將幾臺(tái)單機(jī)改造成為組合式分室脈沖清灰除塵器,不僅提高原除塵器處理能力,同時(shí)使排放濃度控制在50mg/Nm3以下,達(dá)到了目前對(duì)環(huán)保的嚴(yán)格要求(GB4915-1996)。